柴油发电机曲轴断裂的原因,通过分析和检测,找出曲轴断裂原因,提出处理方案,提高维修质量。
一台310KW发电机组,柴油机型号为重庆康明斯NTA855-G4,运行3000小时时由于润滑油原因引起第二缸连杆瓦烧蚀,经探伤仪探测曲轴未见伤 痕,曲轴加大校正后修复柴油发电机。运行200小时左右时,曲轴 在第三缸连杆轴颈与第四道主轴颈联节处断裂,我们认为是机房环境较差,曲轴加大后不能承受额定载重工作,而设备经常是额定电流输出甚至超载工作造成的。因此再更换一条新曲轴,运行2000小时后曲轴又在第二缸连杆轴颈与第三道主轴颈联节处断裂, 这次事故引起我们的重视。
一、曲轴断裂的原因
曲轴断裂的原因归纳起来一般情况有如下几点:
超载运行,柴油发电机经常处于高速或超速运转状态;高速运行中,使用人员操作不当;曲轴材质不均, 抗疲劳强度差;曲轴本身有暗伤;润滑油质差,有抱瓦现象;主轴承松动;主轴承座孔变形。
二、分析与检测。
1、 询问
根据上述曲轴断裂的原因,我们与操作员和副手交谈,仔细了解该机组的使用情况,使用人员反映柴油发电机修复后,柴油发电机有力而且声音小,不冒黑烟,耗油量正常。因此可以排除“超载运行”等原因。
2、检测
除上述“曲轴材质不均,抗疲劳强度差”暂时无法检测外, 柴油发电机解剖后从曲轴断裂的接面观察,未见旧伤痕;连杆轴承与连 杆瓦结合面磨损正常,未见抱瓦现象;拆除主轴承瓦,装上主轴承瓦盖,螺栓按规定力上紧,用百分表测量孔径,其偏差不到0. 01mm,但第三、四道座孔上有一点刮伤痕迹;再拆除主轴承瓦盖, 按油道孔为基准,用钢板尺测量七道孔偏差,发现三、四道孔与 其它孔比相差0.5mm。由此可见,曲轴断裂的原因是孔座刮伤和孔 座变形所致。
3、修复与处理
该机组已运行将近4000小时,考虑到已接近大修期,如果更换 一个新缸体,从经济角度考虑不合算。但从该机组的整体性能角度 考虑,该机组还有利用价值。因此我们采用了机加工法:购买一条新 曲轴,缸体主轴承座孔镗大2mm,按照加大2mm的曲轴孔座,重新配制一副加厚2mm的主 轴瓦,其内径按曲轴标准件加工。柴油发电机修复后已经运行了4000小时,从柴油发电机的声音、烟色、动力、耗油量等方面评价,该机组性能正常。